1月29日記者獲悉,長慶油田排水采氣新技術2017年累計增產天然氣19.35億立方米,創歷史新高,可減少二氧化硫排放1974萬立方米,減少廢氣和煙塵排放144萬噸,創造了良好的經濟效益和社會效益。
長慶油田五大氣區屬典型的“三低”氣藏,氣井普遍具有低壓、低產、小水量特征,已規模開發20年,低產低效井逐年增多,日產5000立方米以下氣井占總井數的55%,且每年仍以8%至10%的速度遞增,氣田開發后期排水采氣工作面臨巨大挑戰。對此,長慶科技工作者積極開展排水采氣先導試驗,經過多年探索和實踐,逐步形成了以泡沫排水、柱塞氣舉、速度管柱為主的排水采氣技術系列,依靠自主研發和引進消化吸收再創新,形成了具有長慶特色的低成本排水采氣技術,成為長慶氣田“低投入、高產出”的主要穩產利器。
2017年以來,長慶油田圍繞“提高增產氣量、提高措施效益”目標,堅持“技術挖潛、規模挖潛、效益挖潛”思路,6500余口低產、低效井依靠排水采氣技術相當于挖潛出一個年產19億立方米的“新氣田”。
長慶油田為最大限度挖掘老井潛力,以“提高增產氣量、提高措施效益”為目標,積極推廣排水采氣成熟工藝,攻克瓶頸技術,增產氣量再創新高。長慶油田發揮泡沫排水、柱塞氣舉、速度管柱三大主體技術增產優勢,攻關完善水平井、大斜度積液氣井柱塞技術,研發下古含硫氣井連續油管配套技術,優化完善系列化固體泡排產品,推進同步回轉壓縮機增壓排水技術試驗,做好電潛泵、機抽等新工藝試驗管理和評價工作,不斷豐富和完善低產氣井全生命周期、全生產類型的排水采氣技術系列。2017年,長慶油田開展新工藝試驗139口井,增產氣量比上年增加1.59億立方米,低產井日均產氣量提高100立方米。
同時,長慶油田積極轉變管理思路,集中優勢力量,突出系統優化、規模挖潛,實現雙豐收。長慶油田打破以往“單井作戰、單打獨斗”的思路,借助重大專項、新工藝推廣等項目支持,協調措施專項、冬季保供等專項資金,加強業務部門、科研單位、生產單位“三位一體”聯動協作,全力推進烏5、蘇西、蘇6三個柱塞示范區和蘇里格南、蘇中兩個速度管柱示范區建設,全面推廣自動化排水采氣技術應用和泡沫排水采氣精準管理方法,形成規模增產效應,年節約生產成本達千萬余元。
長慶油田今年將繼續圍繞“四個轉變”,即“由單井排水采氣向氣藏整體排水采氣轉變、由中后期排水向提前介入轉變、由階段技術研究向全生命周期技術轉變、由人工管理向自動化智能化管理轉變”,強化技術攻關和自主創新,促進主體技術不斷進步,推動技術系列日趨完善,為在2020年天然氣產量邁向400億立方米奠定堅實基礎。